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芷江化肥工业有限公司造气、锅炉工段节能减排技改情况分析

作者:jnscsh   时间:2021-07-25 08:44:00   浏览次数:

摘要:从芷江化肥工业有限公司节能减排技改出发,分析了该公司造气和锅炉工段技改前后的实际情况,结果表明:造气工段技改后节能减排、经济和社会效益取得了明显成效。

关键词:化肥公司;造气;锅炉工段;节能减排;分析

中图分类号:X24 文献标识码:A

文章编号:1674-9944(2013)01-0031-03

1 引言

芷江化肥工业有限公司(以下简称“公司”)始建于1978年,位于湖南省芷江县城河西,最初设计能力3000t合成氨/年,经过2005年改制和多次的技术改造,现已是50000t合成氨/年的生产能力,通过造气工段余热回收,减少锅炉工段能源消耗和污染物的排放,该公司实现了蒸汽自给能力的重大突破,主要是实现两煤变一煤(即造气用原料煤和生产蒸汽锅炉用煤两煤,减少到只用原料煤生产原料气),通过对造气工段产生的污染物进行治理,公司完成了国家“十一五”节能和环保减排目标任务[1]。

公司现有固定资产近5000万元,年销售收入1.25亿元,有生产设备158台套,每年耗煤(主要是原料煤)55000余t,用电3800万kW·h。每年排放工业废水520万t,占该县工业废水排放量的85%以上,造气工段有废水处理设施1套,每年产生粉煤灰超过2万t,处置利用率95%,主要用作建筑材料,年创收益24万元。

2 公司造气、锅炉工段技改前概况

2.1 锅炉工段技改前

该工段改造前有10t蒸汽/h沸腾锅炉1套,每天24h生产,产生的水蒸汽主要供给公司其他工段使用,现使用20余年,使用年限久,锅炉老化严重,产气量达不到要求,影响合成氨生产。该工段余热主要产生于排放的烟气中,除加热锅炉用水外,余下的热量温度不高,利用价值低,因此,该工段余热弃之不用。

该工段每年消耗燃料煤近15000t,电108万kW,环保设施有水膜除尘,投资12万余元,主要是消烟除尘、脱硫,经长期运转,到2005年末,脱硫、除尘效果差,稳定达标困难,由于是湿法除尘,每天排除尘废水达30t,污染水环境。

该工段污染排放情况分析:主要污染物是废气。根据资料表明,在锅炉工段每燃烧1t煤,SO2平均排放170kg、NO2 排放1.4kg、H2S排放0.5kg、烟尘排放11kg[2]。依据系数折算,该工段每年SO2排放2550t,NO2排放21t,H2S排放7.5t,烟尘排放165t。锅炉烟囱废气实际监测结果表明SO2、烟尘等污染物排放浓度和排放量均超过国家标准(表1)。

主要污染物烟尘实际年排327.6t,SO2 实际年排1305.1t,同理论值相比,烟尘多排162.6t,排放浓度超标6.7倍,除尘效果差;SO2监测浓度值超5.6倍,设施脱硫效果差。

2.2 造气工段技改前

技改前,该工段有Φ2400的造气炉4台套,造气工段产生的半水煤气,作为以煤为原料的化肥已生产的重要原料,是化肥生产过程中必不可少的环节,该工段虽然经过多次技改,余热回收利用不大。

能源利用情况:主要是产气用的原料煤,属无烟煤的一种,含硫量低(小于1%),每天需原料煤140t,用水量6300t/d,用电量8000kW·h/d。技改前余热利用不高,能耗浪费严重,因此,该工段余热利用是节能降耗的主要目的。

环境保护情况:主要污染源有风机、大功率电机产生的噪声,声源最高值达125dB;在以煤为原料的造气吹风气中,主要污染物有SO2和CO,根据原料煤的不同,其含硫量不同,一般每合成1t氨,所排放的吹风气中SO2的含量有1~2.5kg,CO为240~300kg[3],还产生大量废水,经测算,每天排造气废水3200t,废水中主要含有悬浮物(粉煤灰)、COD、氨氮等对环境有影响的污染物。

治理情况:废气方面,该工段废气中的SO2,由于原料煤中硫含量低,排入大气中的SO2未超标,未作处理排入环境大气中,对于CO污染物,加入空气进行燃烧,排放到大气中CO浓度含量不高[3]。废水方面,由于废水中污染物的含量高,特别是温度比较高,生化处理困难,对废水的处理,主要是多级沉淀,该公司花费40多万元,建1000m2的沉淀池,但废水中污染物难以达标,影响地表水水质安全。实际废水监测情况见表2。

资料分析表明,废气污染物排放量较少,由于工厂布局较合理,噪声厂界外基本达标。在半水煤气制造过程中,还产生大量的废渣,炉渣是化肥厂造气过程中产生的副产品,炉渣中含有25%左右[4]的碳,它是以无定型碳的形式存在,由于废渣利用价值高,基本不外排,对环境影响有限。主是废水排放超标,COD年排1980t,氨氮年排1279.2t,悬浮物年排1144t,影响环境。因此,该工段主要是废水污染。

3 公司技改后现状分析

3.1 能源现状

造气工段和锅炉工段对于节能减排来说,主要是在节能的同时,减少污染物的排放,锅炉余热利用价值不高,设备老化严重,影响生产,同时锅炉耗煤量大,有废气和废水污染物排出,为节能减排,技改后,现锅炉工段已停运,主要由造气工段余热回收产生的蒸汽供给其他工段使用。造气工段的余热回收是化肥厂合成氨节能和环保减排的主要环节[5]。锅炉工段能源消耗分析见表3。

改造后,由于造气工段的余热利用完善,能完全满足原锅炉工段的产气量。锅炉工段现已停止运行,每年节约用电近108万kW·h,节约锅炉燃料煤15000t,节约用电占化肥厂总量的2.9%,节约用煤占总量的21.4%。造气工段能源消耗分析见表4。

造气工段能耗与技改前相比,节约能源997.4t标煤,原因是造气工段采取新工艺后,为便于余热回收和生产供气的需要,在原工段增加了1台大功率的造气炉,其用电量和用煤量均比原工段增加,但积极开展余热利用等节能新工艺,回收废热每天产生240t热蒸气,相当于每年回收10674.7t标煤,扣除增加的能耗,节约能源997.4t标煤,相当于公司用煤总量的1.5%。因此,造气工段是合成氨生产能耗最高、余热最多的岗位。努力降低煤气生产的原料、蒸汽和用电消耗,切实做好余热回收利用工作,是降低合成氨综合能耗和生产成本的有效途径[6]。

3.2 环保减排

3.2.1 废气减排

经技改后,锅炉工段停止运转,不再有污染物排放,每年SO2减排1305.4t,占公司SO2总量(1393.56t)的93.7%;烟尘减排327.6t,占公司烟尘总量(377.6t)的86.8%,同时废气减少排放30336.48万标m3/年。造气工段废气排放量有所增加,但经余热利用和节能减排,SO2、氮氧化物均有减少,年排放量仅79.3t和21t,造气炉烟囱的排气林格曼黑度同技改前相比均≤1.0级。废气排放达标,技改后效果明显好于改前见表5。

3.2.2 废水减排

锅炉、造气技改前排出废水4500t/d,主要污染物为COD、氨氮、悬浮物;改造后,循环水利用提高,利用率达80%,减少了造气工段废水排放,现排放废水3820t/d,年少排废水20.4万t,主要污染物排放量减少。具体措施是锅炉拆除烟尘水膜除尘设备,每天废水少排放30t,每年减少9000t。污染物COD、氨氮,特别是悬浮物减少量较大。造气工段的废水经过沉淀和生化处理后,能稳定达标排放,减排的污染物主要是COD、悬浮物,其中悬浮物去除率达95%,COD达50%,公司COD由技改前1980t/年减少到现在的188t/年,减排达90.5%,其他污染指标的排放均达到国家排放标准。

3.3 经济效益、社会效益

3.3.1 经济效益

公司经过技改,主要是造气工段节能降耗和环保减排效果明显。具体分析如下:锅炉工段技改前燃煤、水、电、除尘等年费用平均为955.8万元,其中每年耗煤15000t,电108万kW·h。每小时供10t蒸汽给其他工段使用。技改后,锅炉工段费用为零,节约955.8万元。造气工段主要利用回收的余热代替原锅炉工段产气给其他工段使用。到目前为止,该工段产气量为20000m3/h,利用余热每小时产10t蒸汽,其蒸汽压力达到后续工段工作要求。以每t蒸汽143.86元(该公司提供数据)全年300d计,创新价值1035.8万元。以每吨合成氨2500元计,每年多产合成氨4143.2t。以每年产氨50000t计,降低成本207.16元/t氨(未扣除设备折旧等因素)。

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