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汽车暖风机芯子失效分析及优化设计

作者:jnscsh   时间:2021-07-04 01:25:26   浏览次数:

zoޛ)j馟N;]4mm5M}3Mw~]xNm5Miiuvu]4OwnE{�7MA@�7tnwivioi駏饨ky活动余量,看上去较“脆弱”。对比其他车型的暖风芯子:GP50车型的暖风芯子的铝管和上水室是铆合在一起,通过密封圈进行密封,类似于万向节形式,有一定活动余量;N1/CN100车型的暖风芯子铝管较短,且用螺栓螺母进行了紧固,强度较大。在整车总装车间使用了相同的装配工艺方式,但其他车型的售后表现良好。

2.4 结论

问题解决小组判断该问题的原因是:由于暖风机芯子进、出水管根部的焊缝周围应力集中,在外力长时间振动作用下,易造成疲劳断裂,导致暖风机芯子漏水。而断裂基本集中在芯子进水管,是由于与芯子进、出水管对接的胶管结构及布置不一样,受力有差异导致。

3 优化设计

3.1 改进方案选择

暖风芯子的改进方案有很多,可以直接参考GP50或N1车型的结构,也可以对胶管走向进行重新布局,但鉴于成本、周期、效率等因素,初步选择了如图5的改进方案,即在铝管根部增加一方形焊片25×25mm,以增加其抗弯强度。

3.2 改进方案试验验证

为了验证该改进方案的有效性,安排了以下两组试验,见图6所示。试验方式1:用夹具竖直固定好暖风芯子,在铝管端部施一水平拉力,拉力逐渐增大,直到铝管根部开裂为止,记录此时拉力大小;试验方式2:固定方式及施力方式同试验方式1,当铝管变形至一特定位移L=20mm时,记录此时拉力大小。试验结果如表1所示。

通过试验发现,改进后的暖风芯子铝管根部的抗弯强度明显增强。

3.3 改进方案确定

通过验证,该改进方案可有效提高暖风芯子铝管根部的抗弯强度,同时在暖风芯子生产过程中增加该方形铝板对工艺影响不大,便于实施。另外,该方形铝板尺寸较小,可利用一些板材的边角料进行生产,可有效降低成本,供应商可内部消化该成本变化。最终,该改进方案获得了批准实施。

4 结语

图7 暖风芯子改进后三包退件返回状态

通过对措施断点后零件的市场表现跟踪,发现改进效果良好,见图7。在该问题改进过程中,得到了产品工程师和供应商的大力支持,使问题得到了快速断点。该改进措施只是在现零件结构上的局部优化,虽没完全杜绝该问题,但已取得了很大进步。该问题的解决,也为后续车型暖风芯子的设计选型提供了借鉴作用。

参考文献

[1] 汽车空调介绍.百度文库[引用日期2014-8-22].http://wenku.baidu.com/view/9777b610b90d6c85ec3ac68d.html.

[2] 李鹏飞,林建中.暖风芯体水室装配机支撑结构的有限元分析及优化设计[J].现代制造工程,2012,(1).

[3] 杨光.车用暖风机及其新技术[J].城市公共交通,2007,(3).

[4] 解剑英.汽车散热器用多层复合铝合金薄壁高频焊管制造技术的研究[D].浙江大学,2005.

[5] 周庆辉,纪威,王夺.汽车空调暖风机热交换器的优化设计[J].工程设计学报,2012,(2).

作者简介:冯振杰(1981-),河北邢台人,上海交通大学工程硕士,研究方向:车辆工程。

(责任编辑:周 琼)

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