蒸汽锅炉节能改造分析
作者:jnscsh 时间:2021-07-23 08:52:05 浏览次数:次
摘 要:节约能源是我国政府长期倡导的一项基本国策,对老旧产能进行更新换代,提高其效率,对节能减排具有十分重要的作用。不但能对企业产生巨大的经济效益,而且还具有很大的社会效益,节约能源,减少污染物排放,刻不容缓。
关键词:节能减排;耗汽量;蒸汽锅炉;SNCR;脱硫脱硝;锅炉效率
节约能源是我国政府长期倡导的一项基本国策,自上世纪80年代起,在能源问题上国家曾明确“开发利用和节约并重、节约优先”的方针。进入新世纪以来,政府更是把节能工作提升到事关国民经济可持续发展的战略高度,制定了一系列强制性的节能减排政策、规划和法规,并拿出专项资金,大力扶持和奖励企业开展节能减排工作,为新时期各行各业的节能工作指明了目标。下面就一个改造工程进行分析。
根据项目单位提供的相关资料,企业平均用汽负荷30.5t/h,最大用汽负荷44t/h。企业年耗汽量241560t。由3×20t/h蒸汽锅炉(型号SZL20-1.25-AⅡ)供给,供汽压力0.8~1.0MPa、供汽温度170~179℃,公司通过相关部门对锅炉情况进行检测,得出锅炉平均热效率热效率为58%,吨汽耗煤量为159.4kg标准煤。
本工程对原有三台20吨(型号SZL20-1.25-AⅡ)链条炉进行拆除,并在其位置上新建一座蒸汽锅炉房,其内安装两台45t/h循环流化床蒸汽锅炉(一用一备),锅炉房采用双层布置;配置输煤、除渣、水处理、除尘器等及土建工程附属设施。
本顶目使用高效率循环流化床代替设备陈旧老化的低效率锅炉,因此锅炉房的年耗煤量、烟尘排放量、二氧化硫排放量都将减少。
1 单位能耗计算指标
生产系统用汽量:最大负荷44t/h,平均负荷30.5t/h,年平均运行330天,年均用汽量241560吨。
1kg标准煤低位发热量=29271kj/kg,锅炉正常生产燃用煤低位发热量为16930kj/kg。
本项目采用两台45t/h循环流化床锅炉替换原来3x20t/h蒸汽锅炉。正常生产时,原锅炉由于年久失修,受热面内部结构、设备老化等逐多原因,根据有关部门测定其热效率为58%,年耗煤量达38493吨标准煤。而改造后的循环流化床锅炉出厂效率为89.5%,循环流化床锅炉设计效率为85%,生产同样产量的蒸汽年耗煤量26266吨标准煤,年节约标准煤38493-26266=12227吨。
锅炉连续排污通过连排扩容器回收余汽加热除氧器、余水冬季加热采暖系统。连排率为蒸发量的2%,年排污量为4830吨。汽包额定压力下的饱和蒸汽热焓为2790kj/kg、饱和水热焓为1100kj/kg,回收余汽平均热焓为1945kj/kg,回收利用余热4081GJ,折标准煤139吨。
回收生产车间凝结水,回收率>50%,减少了除盐水的制取量,提高了给水温度,回收凝结水热量,节约能源、降低蒸汽成本。
0.7mpa压力下的饱和水热焓为697kj/kg。
2 项目节能量测算公式、折算系数、计算过程
测算公式:
改造前:
改造后:
式中说明:B-锅炉燃料单位消耗量kg/h;D-锅炉蒸汽产量kg/h;i1-改造后锅炉过热蒸汽焓kj/kg;i2-改造后锅炉给水焓kj/kg;i3-改造后锅炉饱和水焓kj/kg;D1-锅炉排污量kg/h;ηg-锅炉效率%,取85%;Qdw-燃煤低位发热量kj/kg;i"1-改造前锅炉饱和蒸汽焓kj/kg;i"2-改造前锅炉给水焓kj/kg;i"3-改造前锅炉饱和水焓kj/kg。
改造前年用煤量=8.403×24×330=66552t
折合标准煤:38493吨
吨汽耗煤量159.4kg标准煤
改造后年用煤量=5.734×24×330=45413t
折合标准煤:26266吨
吨汽耗煤量108.8kg标准煤
年节原煤=66552-45413=21139吨
年节标准煤=38493-26266=12227吨。
回收凝结水热量此处暂不计。因改造前也有回收,只是没有改造后数量多,故暂不计算。
改造后年总节煤量为12227吨标准煤。
3 本项目锅炉选用循环流化床锅炉,本项目的脱硫措施为氨法脱硫,增加脱硫剂氨水的贮存、运输及混合等工艺过程,以实现高效脱硫氨回收法技术将回收的二氧化硫、氨全部转化为化肥,不产生任何废水、废液和废渣,没有二次污染,是一项真正意义上的将污染物全部资源化,符合循环经济要求的脱硫技术。
设计脱硫效率为80%,得出项目建成后二氧化硫的排放浓度为:改造后烟气中二氧化硫浓度为51.3mg/Nm3,(小时二氧化硫排放量为5.13kg)。该值远远低于国标(GB13271-2001)《锅炉大气污染物排放标准》中Ⅱ时段二氧化硫最高允许排放浓度900mg/Nm3的限值。
改造前烟气中二氧化硫浓度为376.4mg/Nm3,(小时二氧化硫排放量为37.64kg)。该值符合国标(GB13271-2001)《锅炉大气污染物排放标准》中Ⅱ时段二氧化硫最高允许排放浓度900mg/Nm3的限值,但浓度偏高。
改造前后二氧化硫减排量:37.64-5.13=32.51kg/h
年二氧化硫减排量:32.51*24*330/1000=257吨
本项目采用SNCR烟气脱硝技术,45t/h循环流化床锅炉烟气脱硝基础设计参数
(1)改造后氮氧化物排放量:烟气中氮氧化物浓度为162mg/Nm3,(小时氮氧化物排放量为16.2kg)。(2)改造前氮氧化物排放量:烟气中氮氧化物浓度为522mg/Nm3,(小时氮氧化物排放量为52.2kg)。(3)改造前后氮氧化物排放量比较
改造前:年氮氧化物排放量:52.2×24×330/1000=413t
改造后:年氮氧化物排放量:16.2×24×330/1000=128t
改造前后比较:改造后全年节减少产生氮氧化物排放量为:413-128=285吨。
4 改造前后烟尘排放量和排放浓度的计算及比较
改造后:烟气中烟尘浓度为5.44mg/Nm3,(烟尘排放量为0.99kg/h)。该值远低于国标(GB13271-2001)《锅炉大气污染物排放标准》中一类地区Ⅱ时段烟尘最高允许排放浓度200mg/Nm3的限值。
改造前:烟气中烟尘浓度为496mg/Nm3,(烟尘排放量为90.3kg/h)。该值高于国标(GB13271-2001)《锅炉大气污染物排放标准》中二类地区Ⅱ时段烟尘最高允许排放浓度200mg/Nm3的限值。
改造前后比较:
改造前后烟尘减排量:90.3-0.99=89.31kg/h
年烟尘减排量:89.31*24*330/1000=707吨
每燃烧一吨标煤,产生二氧化碳量为2.62吨。
改造后全年节标煤=12227吨,减少产生二氧化碳量为12227×2.62=3.2万吨。
从上述计算可看出,对蒸汽锅炉改造后产生巨大的节能减排效益,具有良好的经济效益和社会效益。
参考文献
[1]实用锅炉手册[S].
[2]中小型热电联产工程设计手册[S].
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