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提升莱钢265m2烧结系统混合料温度的实践

作者:jnscsh   时间:2021-07-26 08:54:58   浏览次数:

【摘 要】为了满足混合料料温的需要,莱钢265m2烧结系统通过增设热水预热混合料设施,减轻烧结过程中冷凝与过湿的影响,有效改善了烧结混匀料的透气性,对降低燃耗、提高产量效果明显。

【关键词】混匀料;料温;预热

0 前言

提升混合料原始料温是改善烧结透气性的重要措施之一,即将料温提高到露点以上,可以显著减少料层中水汽冷凝而减少过湿现象。预热混合料方法有热返矿预热混合料、蒸汽预热混合料、生石灰预热混合料、热水预热混合料等[1]。其中蒸汽预热混合料和生石灰预热混合料被我厂广泛使用,但随着入厂原料的日益复杂,固有的预热方式已经无法满足料温提升的需要。为此,我厂在满足质量要求的前提下,实施了运用热水预热混合料提升料温的工艺优化实践。

1 二次混合机预热工艺及现状

莱钢265m2烧结系统为提高混合料温度,现从二次混合机筒体内直接通入蒸汽,其来源主要是由烧结余热产生的蒸汽和热电厂外部蒸汽两部分构成。现双期265m2烧结系统二次混合机蒸汽温度180℃,压力0.12-0.2MPa,冬季每小时用量15T左右,其他季节10 T左右,从使用数据显示,直接通入蒸汽提高料温的方式热交换利用系数低,造成大量能源流失,且蒸汽在冷凝过程中产生大量水分,影响造成混合料水分含量,造成烧结生产波动,加之在余热发电项目投产后,蒸汽来源不足,对烧结混合料温度的提高形成制约。

2 热水配加控制优化方案

混合料在混匀过程中,需要在混合机内加水润湿,以增强混匀制粒效果,改善烧结物料的透气性。由于余热发电循环水温度较高(日常运行温度在50℃左右),将循环水部分用于双期混合机内水分添加,辅以蒸汽加热提高水温,可提高混合料料温,减轻烧结过程中冷凝与过湿的影响,起到降低燃耗、提高产量的效果。

在双期二次混合机厂房外各建一蓄水池,将余热发电的循环水引入蓄水池,并将蒸汽管道引至蓄水池内进行热交换(蒸汽利用率提高),产生的热水分别打往双期一次、二次混合机内,实现料温提升。具体措施为:

(1)在二次混合机厂房东南,建一4m×5m深5m的蓄水池,水池上部封堵预留人孔出入;

(2)分别将余热发电循环水、混合机在用的工业循环水、蒸汽等管道引至新建蓄水池内;

(3)蒸汽热交换方式:将蒸汽管道引入水池底部,增加分管,利用各分管散布的蒸汽开孔进行分散加热;

(4)在水池高度向下2.5m处安装两台离心式水泵(扬程50m、流量50m3/h),一用一备,将升温后的热水分别打往一次、二次混合机内;

(5)对水池循环水阀门和蒸汽阀门自动调节,实现水位和温度自动控制,并将水位显示、阀门开度、温度在线显示等数据引入二次混合机值班室内。

3 取得的效果

3.1 提高换热效率,降低蒸汽消耗

现有混合机内直接通蒸汽的方式下,热交换效率低,大量蒸汽热能外泄,利用率只有20—30%,冬季每小时消耗蒸汽15T,其体季节10 T,改造后蒸汽热交换率显著提升,利用现有加热方式,每小时可节约蒸汽用量7-10t,年节约蒸汽量及效益约为709.63万元。

3.2 提高料温,消除露点,改善透气性,降低固体燃耗

生产实践表明,提高烧结混匀料的料温,使其达到露点以上时,可以显著减少料层中水汽冷凝而形成的过湿现象,从而降低了过湿层对气流的阻力,改善了料层透气性,使抽过料层的空气量增加,为料层内的热交换创造了良好条件[1]。据统计,当料温每提高10°,可降低燃料配比0.05%左右,目前料温保持在40°-50°之间,改造之后料温达55°以上,平均可提高料温10°以上,故降低燃料配比按0.05%计算降低固体燃料消耗效益。正常生产燃料配比平均4.1%左右,燃料消耗指标为53.5kg/t,年产量按480万吨,燃料单价按1000元/吨,估算年降低固体燃料消耗效益约为1022.9万元。

3.3 热水预热,生石灰消化增强,制粒效果得以强化

烧结混合料的透气性是影响烧结矿产量和质量的重要因素,烧结混合料的透气性与制粒效果关系极大[2],所以要改善烧结混合料的透气性,关键是强化混合料的制粒效果。粒级为:+5mm、5-1mm、-1mm改造前为33.22%、47.74%、19.03%,改造后分别为23.52%、69.33%、7.42%。此数据为莱钢265m2烧结系统增设热水预热混合料设施前后制粒效果对比。改造前,由于料温低生石灰消化不完全,使热量利用及粘附效果变差,强化制粒作用没有充分发挥出来,并且在混合料中易造成偏析,这将影响烧结过程中料层的透气性,降低垂直烧结速度。一般认为烧结混匀料的小球中,5-1mm的粒级应大于50%为宜,改造后,生石灰消化趋于完全,5-1mm的粒级有了很大提升,制粒效果得以大大改善。

4 结语

提升烧结混合料料温对改善料层透气性具有非常重要的意义,莱钢265m2烧结系统增设热水预热混合料设施后,取得了良好的效果。具体表现如下:

1)配加热水后,混合料过湿带得到有效的缩减或者消除,料层的透气性变好,燃料配比得到有效的降低;

2)使用热水预热,与蒸汽预热相比,更加稳定和直接,可以避免因为蒸汽含水难以控制引起水分不稳定这一弊端,有效的控制生产的稳定;

3)蒸汽利用效率得以提升,年节约700多万元;

4)热水预热后,烧结混合料的制粒效果得以很大提高,5-1mm的比例由改造前的47.74%提升到69.33%,料层透气性得以很大改善。

【参考文献】

[1]陈铁军.铁矿烧结理论与实践[J].2006,2.

[2]杜炽,何群,石军.强化攀钢烧结混合料制粒的试验研究[J].烧结球团,1998,23(1).

[责任编辑:杨玉洁]

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