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HXD2型电力机车轴箱体缺陷原因分析和工艺改进

作者:jnscsh   时间:2022-03-30 08:39:16   浏览次数:


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摘要: 本文对HXD2型电力机车轴箱体缺陷产生原因进行了分析,并提出了轴箱体的改进措施。

Abstract: This paper analyzes the causes of HXD2 electric locomotive axle box body defect and puts forward the improvement measures of the axle box body.

关键词: 轴箱体;缩孔;气孔;分析;措施

Key words: axle box body;sinkhole;pore;analysis;measure

中图分类号:U260.331                                  文献标识码:A                                  文章编号:1006-4311(2015)04-0076-02

1  基本情况

随着我国铁路运输事业的飞速发展,铁路电气化趋势越来越强,同时电力牵引机车在铁路运输中担负的重任也越来越大。HXD2型电力机车作为牵引运输的重要力量,其配件质量直接影响着机车的安全运行,同时对机车配件的质量要求也在不断提高。2013年6月,大同益达铸造有限责任公司生产的HXD2型电力型机车轴箱体半精加工后发现存在以下缺陷:

1.1 在轴孔端面(字号面)靠近上拉杆部位M20螺纹孔内存在着缩孔,缩孔位置比较固定,且有缩孔的轴箱总数量超过60%,有10%轴箱体缺陷严重超标而报废。

1.2 在轴孔上端面(冒口面)有星点状的孔洞,个别铸件在轴孔上端面有弥漫性蜂窝状的气孔,且缺陷铸件数量超过80%。多数铸件在半精加工后出现,铸件多数需进行返修。以上缺陷的存在,严重地影响了产品质量和生产进度。

HXD2型电力机车轴箱体是转向架的重要组件,在整个运转过程中主要承受着横向力、纵向力和垂向力。

①横向力是通过曲线时,由离心力和横向震动共同作用所产生的附加力,其传递途径为:车体→横向和摇头止挡→构架→轴箱止挡→轴箱→轴承→车轴→车轮→钢轨。

②纵向力是电力机车的牵引力和制动力,其传递途径为:钢轨和车轮相互作用产生→车轴→轴箱→轴箱拉杆→构架→牵引杆→车体→车钩→列车。

③垂向力是机车在运行时,受重力作用在垂向震动时引起的附加载荷,其传递途径为:车体→二系弹簧→构架→轴箱弹簧→轴箱体→轴承→车轴→车轮→钢轨。

在机车的实际运行过程中,这三个方向的力必须通过轴箱体进行传递。因此,为保证HXD2型电力机车的正常运行,轴箱体必须完好无损,不得存在任何缺陷。

2  原因分析

①轴孔端面(字号面)靠近上拉杆部位M20螺纹孔内缩孔缺陷形成的原因分析:轴孔冒口离拉杆连接部位较远,不易使钢水对其产生补缩。冒口补贴高度尺寸小,补贴通道没有涉及到要补缩的拉杆部位,且形状不利于铸件的充分补缩,凝固时形成了颈缩现象(俗称卡脖现象)铸件凝固时先凝固了补缩通道,使大量的金属液不能通过此通道给予铸件充分补充,最后形成了铸件批量的缩孔缺陷,缺陷的位置比较固定,只是缩孔的尺寸大小不一致。见图1。

②轴孔上端面(冒口面)气孔缺陷形成的原因分析:在设计铸造工艺时,为保证下型面的拉杆座部位组织的致密性,在3#芯与4#芯内分别设置了A70/100型的发热保温冒口,冒口顶面的排气道直接通至了铸型的上型中。在浇注过程时,保温发热冒口充满钢水后就发热并燃烧,燃烧时产生一定量的气体,气体和钢水一起停留在型腔内。同时铸型中也产生的大量的气体,如果这时型内产生负压,气体不能很快地排出,就会导致气体侵入钢液,最后形成气孔。见图2。

3  采取措施

3.1 针对轴孔端面靠近上拉杆部位M20螺纹孔内缩孔缺陷进行详细的分析和计算,认为冒口的选用可能满足不了铸件的补缩要求。冒口的补缩距离与铸件的结构形状、铸件的纵向温度梯度、合金的粘度、合金的凝固区域的宽窄、冷却条件、冒口的补缩压力及析出气体的反压力等因素有关。增加纵向温度梯度能有效的增加冒口的补缩距离。重新计算如下:

①轴孔端的模数

V件1=2272×3.14×88-1772×3.14×51-120.52×3.14×(88-51)=7548475.22

S件1=454×3.14×88+241×3.14×(88-51)+354×3.14×51+(2272-1772)×3.14+(1772-120.52)×3.14

=247146.97

M件1=V件1/S件1

=7548475.22÷247146.97

=30.5

②2端的模数

V件2=2402×3.14×58+1/3×3.14×(113-58)×(2252+1682+225×168)-171.52×3.14×71-120.52×3.14×(108-71)-1352×3.14×(113-108)

=8674943.94

S件2=480×3.14×58+3.14×79.2×(225+168)+(2402-171.52)×3.14+(171.52-120.52)×3.14+343×3.14×71+120.5×3.14×(108-71)+270×3.14×(113-108)

=415129.509

M件2= V件2/S件2

=8674943.94÷415129.509

=20.9

③拉杆连接部位冒口的设计计算

M冒= M件×(1.1-1.2)

M冒1= M件1×1.1=30.5×1.2=36.6

M冒2= M件2×1.1=20.9×1.2=25.08

查《铸造手册》第五卷表[1]3—253可知

1)端的冒口尺寸为腰形冒口2个,160×240×240,冒口补贴高175,宽度100/80。

2)端的冒口为95×115×205。

拉杆连接部位冒口70/100发热冒口。

④计算冒口的补缩能力:

设计材质E300-520,其化学成份为:

C 0.22~0.28  Si 0.30~0.45  Mn1.10~1.30  P≤0.04  S≤0.04

据《铸造工艺学》表7—16[2]查得体收缩系数

ε=εc+εx      εc=4.6%   εx=∑Ki*Xi

Mn的Ki=+0.0585,Si的Ki=+1.03

取Mn的Xi=1.2%   Si的Xi=0.37%

故ε=4.6%+1.2%×0.0585+0.37%×1.03=5.06%

由《铸造工艺学》表7—13[2]查得保温冒口的补缩效率η=25%,由公式  7-17[2]得可补缩铸件的最大体积为

V件=V冒×(η-ε)÷ε=612000×(25-5.06)÷5.06=4896000

而铸件的体收缩为

V缩1=V件1×ε=7548475.22×5.06%=377423.761

V缩2=V件2×ε=8674943.94×5.06%=438952.2

冒口的补缩能力可以满足铸件所需的补缩体积,由于在设计初期计算时只计算了局部的模数,所以冒口不再减小。只需改变冒口补贴的尺寸及形状,使冒口补贴有足够的钢水并保证其高度将缩松区域全部覆盖,保证补缩通道畅通,避免出现颈缩现象。其次,加大型腔的排气能力,避免在浇注过程中型腔内产生负压,来提高冒口的补缩效率,消除缩孔缺陷。见图3。

3.2 针对轴孔上端面的气孔缺陷采取的工艺改进方法:首先改变3#砂芯与4#砂芯内发热保温冒口的排气方向,把排气道改在分型面处,浇注时产生发热冒口产生的大量气体,应顺着芯头处的气道能够及时排出。其次,在上、下型的分型面处开挖排气槽,并在上型的芯头处的适当部位多扎出气孔,在轴孔的两个大冒口内扎ф20的出气道,且控制生产过程的各个环节,制芯时保证气道的安放位置,并将原来的通气道用芯砂堵死,浇注时把握慢→快→慢→点浇的浇注原则,避免断流浇注,卷入气体,形成缺陷。更改排气道后的下芯图。见图4。

4  工艺改进效果

①采用新工艺投入批量生产后的铸件,轴孔下端面(字号面)靠近上拉杆部位M20螺纹孔内缩孔缺陷已完全消失,现质量稳定。通过对铸件跟踪观察和统计,到目前为止,已精加工1500余件,轴孔端面(字号面)靠近上拉杆部位M20螺纹孔内未发现有缩孔现象,通过大量的验证说明,工艺改进效果较好。

②针对轴孔上端面的气孔缺陷的新工艺,已投入批量的生产,下工序从5月开始陆续加工工艺改进后的轴箱体,截止目前为止,已加工成品15台(180个),端面无气孔缺陷。

工艺改进后,轴箱体的质量得到很大的改善,不仅提高了铸件的质量,还能提高生产效率,减少铸件的返修,节约焊修材料。

参考文献:

[1]中国机械工程学会铸造分会编.铸造手册[M].机械工业出版社,2002.

[2]刘峰,柴树繁.消除大型主轴箱体缩孔和缩松缺陷的探索[J].金属加工(热加工),2008(15).

[3]熊利,唐和雍,邓炎,张继海,郭维.曲轴箱体压铸件内部缺陷的质量改进[J].铸造技术,2008(06).

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作者简介:扈玉兰(1962-),女,山西大同人,大同益达铸造有限责任公司工程师,大专,从事铸造工业设计。

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