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SGT—200型燃气轮机叶片断裂故障分析

作者:jnscsh   时间:2021-06-30 08:45:42   浏览次数:

摘 要:珠海某LNG工厂一台西门子SGT-200型燃气轮机在运行20000小时后,突发机械故障,造成压气机叶片大面积断裂损伤,机组被迫返厂大修。经调查分析,事故是因为机组在离线水洗后长时间处于停机状态,没有及时启机运行,残余水积聚在压气机底部叶片装配孔附近,导致叶片转动部位锈蚀卡涩,叶片角度发生错位,产生了大量非正常尾流,叶片因过度的应力而产生裂纹并最终发生断裂。因此,燃气轮机在进行离线水洗后,应及时启机运行,确保水汽被彻底排尽烘干,要定期检查可调节叶片(IGV),确认机构动作正常活动自如。

关键词:燃气轮机;叶片断裂;SGT-200;水洗;尾流

1 引言

珠海某LNG工厂核心动设备燃气透平机组由一台西门子SGT-200-2S型燃气轮机与一台离心式压缩机组成,该型燃气轮机是国内首次引进使用,具有结构紧凑,效率高,采用DLE(干式低排放)燃烧系统,氮氧化物排放低,双轴布置可快速适应负载变化需求,可进行在线和离线水洗等特点。

机组在一次例行检修后的满负荷测试过程中,突发机械故障,造成压气机内部大面积叶片断裂损伤,机组被迫返厂大修,工厂停产7个月,经济损失严重。

2 机组简介

SGT-200-2S型双轴燃气轮机采用双燃料燃烧系统,天然气和液体燃料均可,由15级轴流亚音速压气机,2级悬挂式压气机透平,2级高效动力透平组成,设置5级可调节导叶和静叶系统(IGV),压缩比12.3:1,额定转速10950rpm,ISO条件下空气流量29.3kg/s,功率7680kW,热效率33.4%,8个DLE燃烧室各带有一个点火器,氮氧化物排放含量小于15ppmV。结构简图如图1所示。

3 叶片断裂故障

燃气轮机累计运行时长约20000小时后,在完成例行B检保养工作后启机测试,升负荷至温度控模式运行,达到最高功率运行1小时后,机组因振动高紧急停车,伴随巨大异常声响。停机后检查发现,压气机无法正常盘车,压气机IGV外部连杆第2、3、4级发生不同程度的扭曲。

使用内窥镜对燃气轮机各部分进行检查,发现压气机导叶叶片严重损坏,燃烧器和火焰筒均被金属碎渣冲击,动力透平叶片有损伤。打开压气机上机盖后,发现压气机第2级一动叶片脱榫断裂,2级、3级动叶片已经完全断裂脱落,在下机盖底部有大量断裂脱落的叶片,其它级的动、静叶片不同程度卷曲、断裂及变形损伤,压气机腔体有大量撞击斑点及环形划痕,转子表面有严重的环形金属摩擦痕迹,如图2、3所示。

4 拆检与分析

进一步对损坏燃氣轮机进行解体检查,结果表明:压气机第2级脱榫动叶片是从根部基座断裂的,压气机动静叶片全部损坏,燃烧室全部损坏,密封系统全部损坏,转子及轴承部分损坏。压气机可调节叶片不存在抱死或过紧现象,未发现外部异物撞击现象。拆除压气机静叶片后,发现装配孔大部分是清洁的,其中有一些孔在某一侧有轻微锈蚀,但压气机底部装配孔却有明显的堆积锈蚀,如图4、图5所示。

第2级脱榫叶片基座断面如图6所示,断面平坦光滑,无条纹,有A、B两个起始点,无明显的缺陷及凹坑,存在小面积的过载失效区域。使用扫描电子显微镜(SEM)检查断面,发现是由延展性拉伸过载引起的微孔聚集型断裂,如图7、8所示。起始点A表面沉积物主要为氧化铁,含有微量的硫,不存在点蚀情况,起始点B显微图像同A类似,如图9所示。

脱榫断裂叶片产生裂纹部位的几何结构与图纸相符,材料化学成分、显微组织和硬度均符合符合技术要求。另外,发现其他第2级动叶片根部基座大约有一半已经出现了正在扩展的类似裂纹,如图10所示。

5 故障原因分析

所有弹性物体在冲击下都会发生振动,压气机叶片呈细长状,根部一端被固定,容易产生振动,转子叶片工作时主要受到离心力、弯曲应力和振动应力[1]。在SGT-200机型中,由于叶片根部特殊的几何形状设计,这些应力会有所放大。

正常情况下,压气机可调节叶片(IGV)排列角度一致,除了很小的尾流外,空气动力载荷是很均匀的。然而,如果有一两个叶片出现角度错位,那错位叶片处将会产生较大的不正常尾流。每次转子叶片经过时,都会横切尾流,这样就会在转子叶片翼面产生冲击并引起振动,叶片切过尾流的频率是转子固有频率的倍数时振动会加强[2]。而角度错位的叶片,无论是在转子叶片的上游或下游,都会产生强烈的尾流。在压气机正常转速下,尾流带来的叶片强烈振动不会发生,但在启停机时,则很难避免。因此,压气机在设计时已经确保在任何情况下,所有正常冲击振动都在叶片受力范围内。

经查,事故发生前两年,首次发现压气机外部IGV连杆扭曲现象,至事故发生时共计出现过5次类似情况,这说明压气机底部个别静叶片与其他叶片角度存在不一致,产生了位置偏移,且在该工况下机组运行了较长时间。由于第2级转子叶片两侧的静叶片角度错位,因此产生了较强的空气动力扰动,随着转子旋转,各转子叶片都会受到这一扰动而产生振动,当振动固有频率与转速同步时,振动加剧,从而导致叶片应力超过材料承受极限,裂纹产生并逐渐延伸,直至发生断裂。所有其他转子叶片包括那些目前还没有出现裂纹的叶片,都是同样的情况,如果运行时间足够长,它们也将会依次出现裂纹并发生断裂。

压气机外壳底部装配孔的腐蚀情况表明(图4、图5),叶片位置偏移是由底部叶片锈蚀卡涩引起。在燃气轮机20000小时例行B检保养工作前,机组进行了两次离线水洗,随后并未启机运行便进入检修程序。在水洗时,残留水趋于流向位置最低的叶片装配孔,如果机组不能及时启动运行,可能会产生锈蚀,造成叶片角度错位甚至抱死。经查,受工艺条件限制,工厂在过去的操作中,存在多次机组离线水洗后未及时启机运行的情况。

6 结论

此次事故是由燃气轮机压气机转子第2级的一个动叶片断裂脱落所致,机组在离线水洗后长时间处于停机状态,没有及时启机运行,残余水积聚在压气机底部叶片装配孔附近,导致叶片转动部位锈蚀卡涩,叶片角度发生错位,产生了大量非正常尾流,叶片长期振动产生高周疲劳裂纹,该裂纹扩展到一定程度时,便发生了叶片断裂事故。

为了避免同类事故的发生,燃气轮机在进行离线水洗工作后,应及时启机运行,确保水汽被彻底排尽烘干,要定期检查可调节叶片(IGV),确认机构动作正常活动自如。

参考文献:

[1]宋国明.燃气轮机低压压气机转子叶片断裂分析[J].失效分析与预防,2012,7(1):30-31

[2]高慧.PGT25+燃气轮机高压压气机16级动叶断裂原因及预防措施[J].燃气轮机技术,2010,24(3):59-60

作者简介:

郭海燕(1984- ),女,硕士研究生,毕业于华南理工大学化学与化工学院,工程师,从事LNG生产及设备技术管理工作。

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