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蒸汽干度在线监控系统

作者:jnscsh   时间:2021-07-25 08:51:16   浏览次数:

摘要:辽河油田稠油热采过程中,由于缺少必要的在线干度自动测试技术手段,不能对锅炉工作过程进行有效的在线监测。研究以离子电极测定的理论知识为基础,利用离子电极传感器的原理,研制蒸汽干度智能在线测试系统,通过测试取样中cl-离子浓度,进而得到即时的蒸汽干度。通过室内试验研究,结合稠油热采注汽工艺,确定干度监测的配套工艺,经现场试验证明,该系统应用效果较理想。

关键词:蒸汽干度 传感器 稠油热采 配套工艺

0 引言

目前,辽河油田有347台注汽锅炉,大部分已运行10年以上,由于缺少必要的在线干度自动测试技术手段,不能对锅炉工作过程进行有效的监测和控制。目前已有的测试方法存在精度低、人为因素大的缺点,为了提高锅炉热效率,满足蒸汽驱生产需要,研发一种高精度、高稳定性的蒸汽干度智能在线监測系统已刻不容缓。

1 蒸汽干度智能在线监控装置系统组成与工作原理

本装置主要由氯离子检测装置、数据采集与控制(PLC)、计算机操作平台三个部分组成。

1.1 氯离子检测装置

主要包括:①进样分流装置:用于样品溶液的存储、分流和冷却的自动控制。②氯离子检测电极:包括指示电极和参比电极,用于准确测量氯离子浓度。③电气控制板,夹管阀、电磁阀电子控制部件等。④信号处理电路:对电极输出信号进行阻抗转换、放大等前期处理。⑤溶液配制装置:进行溶液配制。

1.2 数据采集与控制

可编程控制器PLC为下位机,等离子选择性电极响应输出信号稳定后,启动PLC开始采集,然后将数据送往计算机存储、处理。同时接受计算机指令,反馈控制取样阀,使水样处于离子选择性电极的最佳工作范围之内,以减少误差。PLC还起着控制继电器,进而控制交流电机的作用,使得电机的升降动作全部自动化。

1.3 上位机

以计算机为上位机,使用VC++作为编程平台,提供友好的图形用户界面,通过鼠标点击计算机屏幕上的按钮即可发出数据采集、溶液配制,电机升降等指令,采集的数据显示在屏幕的窗口中,操作简单易懂,无须专业人士操作即可完成检测任务。除此之外,还自带小型数据库,用于存储标定的数据和检测的结果,可供日后查阅。

图1 系统组成

系统以计算机为上位机,PLC为下位机,上下位机通过RS232C通讯,控制一个多路离子检测仪器协同工作,采集、处理、保存数据。该仪器以氯离子选择性电极为检测传感器,其特点是反应快,精度高,可以连续检测氯离子含量,通过上位机软件编程,转化成直观的干度监测曲线。

2 系统硬件的选择

2.1 可编程控制器的选择

鉴于本仪器涉及到数据采集、阀门控制、电动机控制等方面,且系统控制相对比较简单,点数也较少,因此我们采用德国西门子公司ADMA5100系列PLC。该PLC具有结构简单、紧凑、成本低、安装方便等特点。

图2 ADMA5100外形结构图

2.2 氯离子电极的选择

氯离子选择性电极有液膜电极和固态膜电极,我们采用氯离子选择电极是英国ELIT8261型氯离子选择电极,具有固态多晶膜电极和双液接参比电极,以标准曲线法测定氯离子的含量。该电极是为测量水溶液中氯离子而设计的,测量精度高,适用于户外及实验室领域氯离子测定。

2.3 微弱信号检测电路

离子选择性电极的内阻一般为105~109欧姆,由它和参比电极构成的电池电动势是一个高阻抗信号,其电位幅值一般分布在(-1000,+1000)mV区间之内。要真实测量电池电动势,测量仪器的输入阻抗应比测量电池的内阻大103倍以上,使离子选择电极在近乎零电流状态下工作;而且信号幅值较小,需要进行放大,以便于准确地检测。所以,信号检测放大电路必须有很高的输入阻抗,很小的输入电流、低的零点漂移、稳定的增益、良好的线性度、好的抗干扰能力、低的噪声以及不产生自激等等。

3 蒸汽干度智能在线监控装置研制的室内试验

在使用选择性电极之前,我们设计了一系列实验来测试该系列电极的性能参数,以及影响电极工作的一些因素和解决方法。性能测试实验主要包括线性度实验、可重复性实验。最后,将样品的测试结果与色谱分析的结果进行对比。

3.1 线形度测试实验数据(8261型氯离子电极)

由下表可以看出,离子选择性电极的线形度是有变化的。在离子浓度较大的时候(>10-4M/L),线形度较好,随着离子浓度的逐渐变小,线形度越来越差。

3.2 重复性测试实验

测试重复性的目的是看电极在一段短时间内连续测试时,其稳定性如何,如果重复性很好,则今后在实际的测试中,可以不用每次都对电极进行标定、修改参数,隔一段时间对电极进行一次标定即可。

在电极进入正常使用阶段后,我们开始测试电极的重复性:

实验结果:较短时间内(同一天内)电极的重复性比较好,长时间内(隔几天)电极的重复性不是很好。因此,在实际测试中,可以实现同一天内连续性测试,只需在第一次测试时对电极进行标定,修改参数。但是隔天的测试则需要对电极重新进行标定。

3.3 与色谱分析结果的比较

在一系列实验之后,我们得出了水样分析的结果,并将其与色谱分析的结果进行对照,对照结果如下表所示:

从上表我们可以得出结论:大部分离子电极的检测结果与色谱分析相当接近,误差一般为10mg/l左右,说明采用离子选择性电极进行离子成分测量是可行的,且具有较高精度。

4 蒸汽干度智能在线监控装置研制的现场试验

样机研制成功后,在辽河油田冷华3号注汽站进行了为期10天的现场在线测试,在测试过程中并进行了人工测试比对,吻合度很高,取得了圆满结果。图3为上位机监控曲线,从曲线可以看出,在线测试数据与人工化验值基本吻合。图4是现场测试图片。

图3 智能监测仪器在线监测曲线

图4 智能监测仪器在线监测现场图片

5 结论

5.1 通过大量的室内实验和现场试验证明,蒸汽干度智能在线监测系统能够连续有效地监测锅炉蒸汽干度,测量精度小于0.4%个干度值。

5.2 蒸汽干度智能在线监测系统具有结构简单、使用方便,能够实现快速、准确测试。

5.3 该技术研制成功,将促进现场注汽锅炉管理水平的提高,增加经济效益。

参考文献:

[1]赵兴罡,李亚奇.稠油热采湿蒸汽汽水分离及等干度分配计量技术研究[J].内蒙古石油化工,2012(21).

[2]张毅,谢志勤,王弥康.注蒸汽管网等干度蒸汽分配技术[J]. 石油机械,2001(03).

[3]周小林,曲良孟,董文葆.湿蒸汽干度的软测量技术[J].化工自动化及仪表,1994(04).

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