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锅炉燃烧催化油浆引起的问题及对策

作者:jnscsh   时间:2021-07-22 08:40:54   浏览次数:

zoޛ)j馟iiOo駭wC]vM7M<v5Om}}m޵5۞mM5_mm駍|muiiMyݨky单位发热量比渣油低,产汽燃料油单耗上升。

可以看出,灰垢主要含有氧化硅、氧化铝、氧化铁和镍钒金属氧化物等。催化裂化的催化剂主要成份是SiO2及Al2O3,是灰垢的主要来源。所以在运行中要严格对上游澄清油浆进行质量控制,降低油浆固含,降低油浆催化剂含量。

催化油浆喷入炉膛燃烧之后,生产的无机矿物质,绝大部分随烟气进入锅炉对流室,由于过热器阻挡,其中一部分较大的粉末在对流室沉积,剩余部分随烟气进入尾部烟道,由于烟气流速变小,同时换热器管束为错列布置,相当一大部分粉末沉积在尾部烟道中,只有较少的粉末最后被烟气带走。这些粉末粘附在炉膛中、管壁上,造成传热效果降低。为了达到一定的蒸汽负荷,只有继续增加燃料,导致尾部烟道烟温大幅度升高。不得不定期停炉处理。

对于目前厂内燃油锅炉,没有清渣排灰措施,烟道上也没有除尘装置,解决对流室、烟道积灰非常困难,长期不处理影响锅炉效率、产汽能力。目前为满足烧油浆的需要,采取对锅炉定期维修,清除炉膛、受热面积灰。积灰的清除主要采用机械清除(包括人工、高压水枪等),人工清灰主要包括屏式过热器和高温过热器及炉膛内水冷壁管。人工清灰需要用刷子或铲子等工具对积灰部位进行清扫,清扫掉落的积灰装袋运走。高压水枪清灰,是在锅炉受热面上方区域用除盐水冲洗受热面管束,水经过管束间,通过水的携带作用将附着在管壁上的灰分带往低处,逐层清理。水经过低温过热器,省煤器,空气预热器,最后流淌至灰斗处排至炉外,在炉外再将排出的灰分收集清理,直至灰斗处流出的水清澈为止。清灰前后锅炉烟温对比,见表6、表7。

清灰后相同负荷下,锅炉烟温大幅度降低,清灰效果明显。目前锅炉定期机械清灰基本能满足运行要求。长期看需要对锅炉除尘措施进行完善,增设过热器及尾部烟道吹灰器,在线处理积灰情况,减少清灰停炉次数。

4、结束语

锅炉燃料油改烧催化油浆,通过近一年的摸索,已能基本实现安全稳定长周期运行。改烧油浆后,尽管设备维护费用增加,操作难度增大,可产生经济效益显著,截止至今年11月,已燃烧油浆21万余吨,为公司创效四亿余元。

参考文献

[1]张明化.锅炉燃料油改油浆后存在的问题及对策[J].应用能源技术,2000年01期.

[2]贤钢.锅炉燃油变化引起的问题及对策[J].节能环保,2005年7月.

[3]崔爱蕾,王宝辉.燃油锅炉烟垢形成机理与化学清烟垢技术[J].东北林业大学学报,2004年7月.

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