第一文秘网    > 实习心得

基于PCS7的余热锅炉热力控制系统

作者:jnscsh   时间:2021-06-28 10:09:40   浏览次数:

摘要 随着国家节能减排战略的实施,余热锅炉作为废热回收的应用越来越广,为满足余热锅炉构成的热力系统控制要求。本文提供了一套基于西门子 PCS7的余热锅炉热力控制系统。经调试运行表明,该系统稳定可靠,控制效果良好。

关键词 余热锅炉;控制系统;PCS7;热网

中图分类号TK22 文献标识码A文章编号 1674-6708(2012)79-0148-02

1 背景简介

随着能源供求的日趋紧张,节能减排、提高能源利用率成为了我国的基本国策,天然气发电机组带余热锅炉的热电联供模式在国内应用越来越广。此模式不仅可以提高能源的利用效率,而且减少了大气环境污染,具有节约能源、改善环境、提高供热质量等综合效益

塔西南燃机电站地处南疆,,承担着为塔西南石油基地提供生产和生活用电及蒸汽的任务。电站原有3台美国Solar公司Titan130燃气轮机,总装机容量40.5MW,配套的有3台单压余热锅炉,为周围工厂提供60吨/小时的1.6MPa蒸汽。为适应化工发展的电力和热力需要,电站扩建了4台Solar公司Titan130燃气轮机及配套双压余热锅炉,同时加装一台快装锅炉及一套软化水系统,建成后总装机容量达到94.5MW,蒸汽产量130吨/小时,其中4.6MPa蒸汽40吨/小时,1.6MPa蒸汽70吨/小时,0.35MPa蒸汽20吨/小时。以满足基地电力、工厂蒸汽及生活供暖需要。

电站热力系统部分控制系统采用西门子PCS7来完成生产过程的补燃控制、PID控制、 数据运算、逻辑控制等。本文从测控项目、 硬件配置、 编程组态、 监控界面设计等方面介绍如何实现余热锅炉热力系统控制。项目投产已来,整个系统运行平稳,创造了巨大的经济和社会效益。

2 系统简要工艺介绍及控制项目

燃机电站以天然气为燃料,进行电力及蒸汽生产。天然气和空气在燃机中燃烧,推动透平旋转带动发电机产生电能,燃烧后的尾气排入锅炉加热水产生过热蒸汽,供给周围工厂加热原料或驱动蒸汽透平。双压余热锅炉具体流程为:除盐水通过除氧器后,被给水泵打至给水管线,经过省煤器初步加热后进入汽包,汽包中的水向下流入蒸发器加热成饱和蒸汽返回汽包,饱和蒸汽从汽包顶部依次进入前置过热器、补燃器后的过热器加热成过热蒸汽,供给用户。当尾气热量不足时,开启补燃,用低压天然气燃烧,产生热量,确保蒸汽温度和压力。在中压蒸汽系统后还有低压蒸汽系统,没有过热部分,其他流程同中压部分,产生饱和蒸汽供给除氧器为除盐水除氧。低压蒸汽系统后为热水器,为整个基地工厂及生活区供暖。整个锅炉采用能源阶梯利用的方式,实现了能源的最大利用,热效率接近90%,比起燃机33.5%的效率大大提高。

同时,电站整个热力系统较为复杂,分为4.6MPa、1.6 MPa中压蒸汽,0.35 MPa低压蒸汽、采暖热水四个部分,当低热量部分满足不了要求时,需要对高一级蒸汽进行减温减压或换热,满足系统要求。这个四部分要求整体经济运行,因此控制逻辑比较复杂。与余热锅炉配套的快装锅炉和软化水系统为均采用S7300及触摸屏就地控制,也要将数据远传至余热锅炉控制系统。综合上述,又通过对其工艺特点进行深入细致具体分析,余热锅炉热力系统部分控制应该有以下特点:

1)为确保系统安全,DCS过程控制站的过程控制站、电源、通信网络必须冗余;2)实现主要控制方式:高低压汽包水位自动控制;补燃系统自动投停及调节;锅炉三通挡板控制及连锁; 4.6MPa、1.6 MPa中压蒸汽,0.35 MPa低压蒸汽三者之间达到平衡;除氧器水位控制及各种逻辑控制等;3)热网系统与燃机、电力调度、快装锅炉、软化水系统进行互连通讯。

3 控制系统硬件构成

本系统供有控制点数1060点,属于中型控制系统。系统包括冗余控制器417H两套,输入输出模块140块。工程师站、操作员站各一套。控制回路中三冲量控制回路4个,串级控制回路4个,普通单回路22个,顺控程序8个,采集数据809个,显示画面10个,与其它系统数据通信3条通道。现场仪表采用变送器及热电偶、热电阻、调节阀等通用仪表,其中4.6MPa向1.6MPa减压采用气动调节阀,1.6MPa向0.35MPa减压采用机械式调节阀。接线采用硬接线。与其它系统通讯采用MODBUS协议及西门子自身DP协议通讯。

4 控制系统的功能实现和要点

4.1 控制系统的各种功能

过程控制功能:高低压汽包、除氧器液位控制,过热蒸汽温度控制,减温减压器温度控制,减温减压器压力,补水压力控制等。

顺序控制功能:三通挡板控制,补燃点火控制,汽水采样控制,紧急放空、紧急放水等连锁保护。

通讯功能:与燃机系统通讯,与电调系统通讯,采集快装锅炉及软化水数据。

4.2 主要控制功能的实现

汽包水位控制:汽包水位控制采用三冲量控制,通过给水及蒸汽流量对汽包液位进行补偿,为达到稳定控制的目的,引入了压力对液位的修正,使远传液位更接近真实液位。在控制低压汽包水位过程中,发现因供水压力过低,调节阀开度在60%~100%时,流量无明显变化,因此将最大阀位设定在60%,减小系统波动。

过热蒸汽控制:过热蒸汽质量控制原设计控制量为母管压力,调试时发现供大化蒸汽压降较小,温降较大,因此改为温度控制。蒸汽温度控制采用串级控制,燃控制控制对象为过热蒸汽温度,控制补燃调节阀,逻辑是:采集过热蒸汽温度,补燃后烟气温度,通过过热蒸汽对补燃后烟气温度进行补偿,调节补燃量。因为此锅炉添加了前置过热器以稳定烟气流,所以当蒸汽温度在430℃~440℃之间时,保持补燃量不变,引入温度调节阀参与调解,达到稳定控制的目的。

补燃点火控制:此系统进锅炉前共有四道关断阀,补燃点火前对每道阀都进行阀检,完成后先点小火,然后再用小火引燃大火。在调试过程中发现每台锅炉的点火情况不同,因此根据调试经验,对点火时间做了适当的修改,提高了补燃点火的成功。

汽水采样控制:本系统共有三套汽水采样系统,其中4、5、6号,7、8号,9、10号炉分别共用一套,因此采样系统应轮流对火炉取样。通常情况下,我们开4到5台锅炉,对于锅炉是否开启,先做下判断,如果开启,则进行采样,不开启则跳过。在每次切换后,数据显示有5分钟间隔,提高采样数据准确性锅炉三通挡板控制:在锅炉不运行情况下,挡板打至锅炉通道,在锅炉运行情况下,挡板打至旁通侧。因锅炉启炉时加热过快会导致锅炉汽包液位大幅波动,因此采用汽包温度控制挡板开度,并设置了手动模式。

非冗余系统与冗余系统互连:本系统配套建设一个快装锅炉,在余热锅炉事故状态下,确保炼油催化系统提供蒸汽,另有一个软化水系统,为采暖系统提供补水,控制系统均为S7-300就地触摸屏控制,因为减少工作人员实现集中控制的目的,需要将其接入DCS,实现非冗余系统接入冗余系统。二者通过Y-LINK实现硬件连接,通信协议为Profibus总线,实现主站对从站的控制。

Modbus通讯:系统Modbus通讯对象一个是燃机控制站,AB的PLC5,软件为logix5,DCS做主站,燃机控制站是从站,另一个为电力调度数据采集站,为南瑞NT2000。电调为Modbus主站,DCS为从站。

5 系统调试

5.1 整个系统的安装组态调试步骤

硬件安装及接线;安装PCS7 6.1工程师站软件;硬件组态及下载;程序编写编译下载;制作人机界面及通讯连接;系统调试仿真;与现场仪表联调;运行中出现问题处理。

5.2 调试中故障处理

调试过程是一个非常重要的过程,在调试过程中发现了不少问题也解决了不少问题。主要有以下几个问题:

1)有一些模拟量信号不正常,应该是4MA但实际测量信号超过了20MA溢出了,经过分析和现场的测量,发现是干扰照成的,解决方法:把不正常的模拟量信号的负级与24DCV的M级连接后信号正常;2)补燃流量偏差大。补燃流量与实际值相比较相差约3倍,经过对流量计参数检查,发现编程时参数选择错误,将参数进行了修正。

6 结论

余热锅炉热网控制系统投用至今,运行平稳,从未发生故障,控制参数符合设计要求,满足了余热锅炉热网系统的控制要求。节能减排理念已经深入人心,对于石油化工行业尤为重要,二余热锅炉的使用是节能减排的一项重要措施,本文基于PCS7的余热锅炉热网控制系统应用范围较广,具有很大参考价值。

参考文献

[1]金以慧.过程控制[M].北京:清华大学出版社,2005:118-123.

[2]西门子(中国)有限公司自动化与驱动集团.PCS7深入浅出手册[Z],2005.

[3]俞金寿,蒋慰孙.过程控制工程[M].3版.北京:电子工业出版社,2007,7:68- 80,240-250.

推荐访问:余热 热力 控制系统 锅炉 PCS7


[基于PCS7的余热锅炉热力控制系统]相关文章