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丙烯腈装置污水治理方法探讨

作者:jnscsh   时间:2021-07-22 08:48:46   浏览次数:

摘 要:污水治理是目前环境治理的一大热点,因此,丙烯腈装置在污水治理方面的技术应该进一步加强、创新,从而达到有效治理污水的目的。文章对丙烯腈生产中产生的污水如何高效节能地处理进行了探讨, 并对其实验结果进行了分析与评价。

关键词:丙烯腈;装置;污水治理

丙烯腈在丙烯氨氧化生产中,必须在装置中产生一些工艺废水,其必须经过处理而不是直接排放,这样就有必要增加污水处理的能源消耗。在确保环保要求的前提下,如何减少污水处理能耗成为环保工作中非常重要的课题。

1 引进装置污水处理情况

美国引进的5万吨/年丙烯腈生产线已于1990年底建成投产。生产中有两种类型的污水,一种用于合成污水,另一种用于精制污水。处理过程是:经过一套四效蒸发分离后,污水分为两部分。净化器分为两部分,其中一部分返回生产工厂补充水,另一部分返回污水处理厂进行生化处理。

处理这两种污水能源消耗情况如下:合成废水,污水量4 ×103kg/h后,耗油量3×103kg/h后,蒸汽耗量1.5×103kg/h后,耗电量35kw·h/h,共计1225kg/h标准油,能耗降低196kg/t标准油品。精炼污水:18.1×103kg/h,蒸汽用量2.5×103kg/h(0.3MPa),耗电量87.7kW·h/h,总折标准油192kg/h,相当能耗30.7kg标准油/吨产品。

2 四种治理方法

2.1 四效焚烧法

反应回收污水收集,回收塔用回收塔釜将第一台18t/h废水蒸发器送至沸水槽蒸汽锅炉,通过低压蒸汽重沸器循环强制循环,温度控制在25℃,压力为0.137MPa。来自蒸发器的蒸发冷凝物进入第二效蒸发器;第二效应所需的热量由第一效蒸发器顶部的蒸汽提供,第二效蒸发器的冷凝物进入三效蒸发器;来自第三效蒸发器的热量由来自第二效蒸发的蒸汽提供;三效蒸发器残液分为四效蒸发器,四效蒸发器的热量是由三效蒸发蒸气提供的,另外两种效应,三效温度,四路温度分别为112℃、90℃和60℃,压力在四效蒸发器中为0.06MPa左右,回收塔塔釜液体蒸发量约为1/2,蒸发器顶部蒸发器冷凝液进入骤冷塔,雾化塔盘顶部冲刷;部分蒸发残液流入骤冷塔段,作为讨厌的冷水,降低催化剂在反应温度和洗涤反应气体,丙烯酸,丙烯醛等副产物,然后送至焚烧炉焚烧,即高温分解后排放的无毒物质,

2.2 加压水解法处理含氰废水

来自丙烯睛装置的废水一并进入混合器,向混合器中加入碱液,并调节pH值到9-9.5,再经过沉降、预热后送入水解塔,在塔顶为173℃、压力为0.8MPa条件下,反应0.75-1h,反应物经过冷却后稀釋至COD为800mg/L,送入表面曝气池进行生化处理。

2.3 沉淀焚烧法

反应系统废水经过浓缩罐浓缩后,浓缩液送碱性焚烧炉在950℃下进行焚烧, 燃烧尾气经排气洗涤塔洗涤排空, 废水排放。浓缩罐排出的蒸出液送至消化塔,经消化材料与硫酸中和后送至活性污泥曝气池进行生化处理。

2.4 深井处理

将丙烯睛装置反应及回收系统废水送到沉淀池,经过沉淀后聚合物、废催化剂沉淀下来,废水用高压泵注入l000m深的地下。

2.5 治理方法对比

深井处理简单经济,但可能污染地下水,并且尚未在中国使用。在其他三种方法中,沉淀焚烧法处理效果最好,所有废水排放指标均符合设备设计要求。但是由于高能耗和大量废水处理投资,这种方法在今天是不可取的。但加压水解法投资少,处理效果好但消耗了大量的淡水。

3 氧化法处理合成污水实验

为了避免大量的燃油消耗,我们尝试用氧化法处理合成废水来代替焚烧方法,测试结果令人满意,水达到了可以直接进入生化处理的水平。该方法尚未在国内外同类设备中使用。

3.1 工艺过程

将污水的高压泵加入反应釜中,反应釜与离子催化剂接触并保持一定的停留时间。同时,高压鼓风机用于将氧气泵入氧气。达到起始反应温度后,有机物可以与氧化反应。释放反应热以维持反应所需的温度,并且可以发生一些蒸汽。

3.2 几点说明

腐蚀:国内外工业厂房用于氧化处理其他污水。根据运行经验,在有机物氧化分解过程中会产生有机酸等中间产物,因此钛通常会在反应器内衬以防腐。但在我们的实验中,出水pH值为7~8,没有腐蚀问题。经分析发现,出水中有大量的NH3-N。与有机化合物分解产生的二氧化碳和有机酸共存形成缓冲体系,是氧化工艺处理合成废水的有利条件,设备投资大大降低。

操作:由于操作压力较高,虽然此方法的最终效果非常好,但生产和使用单位仍然认为不可接受,因此有必要探索降低操作压力的方法。经济效益:首先要确定的是节省大量燃料油,这对合理利用能源非常重要。

3.3 改进氧化工艺的思路

国内外尚无工业厂房用于氧化工艺处理合成废水,但我们的小规模试验证明这种方法是成功的。为了使反应较不剧烈,应对进水进行稀释以控制进水CODcr值为5-10×10~4mg/L。根据目前的工艺流程,大量淡水应稀释,这将增加治疗成本和浪费水资源。因此,我们假设污水的精制部分与合成污水混合,然后一起脱氧,预计混合污水的CODcr值约为6-7×10mg/L,非常适合氧化处理。这样就可以去除四效蒸发装置,节约100kW·h/h的电力和2.5 t/h的蒸汽。

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